轮胎硫化是轮胎制造业终端最主要的耗能生产工序之一,是轮胎企业完成节能降耗指标的“拦路虎”,而在山东华盛橡胶集团有限公司(以下简称“华盛橡胶”或“公司”)氮气硫化车间内,61台机械硫化机经过技术改造后“重新上岗”,不仅外形更加美观、噪音更低,操作起来更加智能,而且实现了降能耗提能效,大大提升了轮胎硫化品质。
“改造后的硫化机利用高温氮气代替蒸汽作为介质进行硫化,硫化后的气体100%进行回收循环利用,能源利用率提升了一倍以上。”公司硫化科科长刘春明介绍。根据各项数据测试,每公斤轮胎减少二氧化碳排放0.2千克以上,节能20%以上,硫化时间减少了5%,在生产效率方面也得到了提高。
在“双碳”目标下,作为一家专业的汽车轮胎研发制造企业,华盛橡胶一直倡导绿色可持续发展理念,投资1.8亿元,在原有年产380万套全钢子午胎项目的基础上,实施硫化机智能化信息化及氮气硫化工艺改造项目,对265台硫化机控制系统进行升级改造。“今年主要完成90台硫化机控制系统改造,将硫化机的水缸全部更换为油缸,取消了过热水及动力水,增加了制氮设备及相应氮气硫化管道,同时,对机械硫化机实施智能化半液压改造,提高设备自动化程度,实现大数据运维管理。”刘春明说道,全部改造完成后,每年可减少硫化工序能耗9230.92吨标准煤,降低生产成本2000万元。